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三秦都市報秦聞:陜化公司用創(chuàng)新思維實現(xiàn)技改提效新突破
發(fā)布時間:2023-05-06     作者:陜西陜化煤化工集團有限公司   分享到:

三秦都市報-秦聞訊(任宏剛)陜西陜化煤化工集團有限公司(簡稱陜化公司)坐落于陜西渭南華州區(qū)精細化工園區(qū),是一座集煤化工、磷化工和精細化工于一體的大型國有化工企業(yè)。

1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置是陜化公司精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)主裝置,在西北地區(qū)屬于首套。該裝置主要包括一期3萬噸冠達工藝BDO(1,4-丁二醇)裝置、二期10萬噸英威達工藝BDO裝置和4.6萬噸PTMEG(聚四氫呋喃)裝置。其中炔化工藝采用炔醛法,主要流程為乙炔氣經(jīng)過凈化后和甲醛在銅鉍催化劑作用下合成反應(yīng),再經(jīng)過過濾及精餾后產(chǎn)出1,4-丁炔二醇產(chǎn)品。

為了有效釋放1,4-丁二醇裝置二期炔化系列優(yōu)化提升技術(shù)改造后增加的產(chǎn)能,同時解決一期炔化運行成本高,脫離子廢水消化難,攪拌器和F102等設(shè)備維修費高、物料單耗高等現(xiàn)實問題,陜化公司于2022年11月份啟動一二期炔化協(xié)同提效技改項目,將一期乙炔氣改至冷卻二塔出口,將入口壓縮機連通,新增一期乙炔稀酸凈化系統(tǒng),乙炔氣再配管送至二期凈化出口,實現(xiàn)一二期炔化協(xié)同提效的改造目標(biāo)。

“現(xiàn)有一期炔化只留凈化工序,其余工序全部停下來,運行設(shè)備要減少,還要實現(xiàn)系統(tǒng)負荷不降反增!”

這是一個“不可思議”的技改目標(biāo)。由于工藝包選用不同的專利技術(shù),兩套炔化單元生產(chǎn)工序和控制指標(biāo)差異較大,協(xié)調(diào)改造難度可想而知。多名技術(shù)人員直呼:“這怎么可能?”

就是這樣一個近乎不可能完成的技改,經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策,各部門和分廠積極協(xié)作,全面分析一二期炔化不同技術(shù)路線實現(xiàn)工藝聯(lián)通的可行性,尋找兩套不同工藝系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)點,制定出了切實可行的技術(shù)方案。這一“不可思議”的技改經(jīng)過了系統(tǒng)氣量平衡、管線阻力測算、裝置能力評估、過程安全評估、系統(tǒng)風(fēng)險辨識、凈化效果評價、裝置產(chǎn)能分析、應(yīng)急方案制定等一系列具體工作,在大家共同努力下順利完成,技改項目也及時通過科技項目立項審批。

4月底,除新增稀酸凈化塔還未投運外,一二期乙炔氣已成功聯(lián)通,這項技術(shù)改造項目的投運,有效降低了1,4-丁二醇產(chǎn)品生產(chǎn)成本。一期炔化反應(yīng)器以及F102、精餾、脫離子停運后,檢修費用可降低約每年約60萬元,脫離子廢水處理費用以及鹽酸燒堿費用下降300萬元以上,樹脂費用每年節(jié)約180萬元以上,電費每年節(jié)約100萬元以上元。

“把不可能變成可能,是思維的創(chuàng)新才有了方法的創(chuàng)新,才最終實現(xiàn)了技術(shù)突破,降低了生產(chǎn)制造成本”。這次通盤考慮的技改項目成功實施,陜化公司停開1,4-丁二醇一期炔化裝置不僅節(jié)約了生產(chǎn)成本,同時簡化了1,4-丁二醇產(chǎn)品生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu),有效整合壓縮了崗位操作及巡檢人員工作量,徹底解決了脫離子水處理難題,同時減輕設(shè)備維護人員工作量。