
6月11日16時許,動力分廠煙氣脫白1號蒸汽加熱器B模塊入口漏點成功消漏,17時正常投運。
6月10日9時,正在熱火朝天進(jìn)行3號鍋爐系統(tǒng)大檢修之時,煙氣脫白1號蒸汽加熱器進(jìn)口蒸汽閥處突然刺漏,一時間,加熱器處蒸汽彌漫,熱水從1號鍋爐煙道處噴射而下,1號蒸汽加熱器緊急停運。
煙氣脫白系統(tǒng)共有兩套蒸汽加熱器,是煙氣脫白系統(tǒng)最末端的一個換熱設(shè)備,主要功能是通過0.5MPa蒸汽與煙氣換熱,再次提高煙氣排放溫度,減輕或消除煙氣拖尾,提高煙氣排放質(zhì)量?,F(xiàn)由于3號鍋爐系統(tǒng)停車檢修,3號煙氣冷卻器、2號煙氣再熱器和2號蒸汽加熱器處于停運狀態(tài),1號蒸汽加熱器正常與否直接影響煙氣排放質(zhì)量。
聞訊后,崗位人員和技術(shù)員先后趕到現(xiàn)場查看漏點,因為漏點位置比較隱蔽,處于B模塊入口閥后保溫中,一時無法判斷準(zhǔn)確漏點位置,也給消漏工作帶來困難,在場的設(shè)備技術(shù)員馬上聯(lián)系檢修現(xiàn)場保溫單位,拆除漏點部位的保溫,隨后經(jīng)過反復(fù)試漏、查漏,發(fā)現(xiàn)1號蒸汽加熱器B模塊入口金屬膨脹節(jié)破損,運行中蒸汽大量泄漏。
為了盡快消除漏點,恢復(fù)1號蒸汽加熱器運行,分廠在沒有備用膨脹節(jié)的情況下,果斷決定在B模塊進(jìn)出口閥處用盲板隔離,切除B模塊,投運A、C、D模塊,以保證加熱器的正常運行,確保煙氣的排放質(zhì)量。
方案確定,分廠技術(shù)人員立即辦理、審批盲板證,維保檢修人員一邊著手制作盲板,一邊拆除進(jìn)出口閥門法蘭,經(jīng)過兩個小時的辛勤搶修,1號蒸汽加熱器B模塊成功完成隔離。
16時許,1號蒸汽加熱器開始導(dǎo)入0.5MPa蒸汽暖管、升溫,16時50分,1號蒸汽加熱器投入正常運行,煙囪排放的煙氣溫度又恢復(fù)正常指標(biāo)。(動力分廠 詹鐵軍)