
氣化分廠凈化工段的710硫回收中的3號、4號風(fēng)機是將洗滌后的尾氣送至動力工段的關(guān)鍵設(shè)備。自今年大檢修后,兩臺風(fēng)機內(nèi)部不時出現(xiàn)結(jié)晶情況,導(dǎo)致風(fēng)機振動波動過大,不能長周期運行,氣化分廠成立以技術(shù)員為主的“攻關(guān)小組”,多方面查找原因為從根源上解決這一問題。
結(jié)合實際找原因,“攻關(guān)小組”深入現(xiàn)場查找原因,結(jié)合現(xiàn)場工段巡檢實時監(jiān)測數(shù)據(jù)分析問題的根源。從兩大方面實施,一方面從設(shè)備出發(fā),考慮可能是由于風(fēng)機基座在長期酸性介質(zhì)的腐蝕中,導(dǎo)致基座不牢而引起的振動現(xiàn)象。另一方面從工藝出發(fā),尾氣經(jīng)洗滌塔洗滌,一旦塔內(nèi)加氨過多,將會使下塔氨洗段PH值過大,導(dǎo)致風(fēng)機內(nèi)部、進出口管線結(jié)晶,影響風(fēng)機正常運行而導(dǎo)致其振動過大。
多措并舉見成效,結(jié)合以上兩方面的問題,分廠立即采取相應(yīng)的整改舉措。設(shè)備方面,對風(fēng)機基座重新澆筑鞏固,并更換風(fēng)機葉輪、軸承等零部件。工藝方面,對于結(jié)晶問題,嚴(yán)格將氨水洗塔內(nèi)PH值控制在5~8范圍之間,可以有效防止管內(nèi)結(jié)晶情況。介于原下塔加氨切斷閥調(diào)節(jié)時液氨過量浮動較大,不易操作等問題,在切斷閥后加裝針閥,使液氨加入的量可以更加精準(zhǔn)調(diào)節(jié),從而使得下塔PH值控制在正常指標(biāo)范圍內(nèi),在710工段現(xiàn)場巡檢時做到“勤測、微調(diào)、多觀察”。目前,3號、4號風(fēng)機運行處于平穩(wěn)安全狀態(tài),問題從根本得到了解決。
干字為先,實字托底。氣化分廠將不斷地在工作中總結(jié)經(jīng)驗,扎實把各項工作干到實處,持續(xù)突破取得優(yōu)異成績,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出努力。(氣化分廠 趙俊杰)